新闻动态 低压大处理量天然气三甘醇脱水橇装设备发布时间:2023-09-24 文章来源:米搏
40 石油规划规划 第 1 7卷第 4期 油气地上工程科技成果专辑上 * 冯凯生市未央区长庆兴隆园小区科技工程有限公司男1945年生高级工程师1968年结业于清华大学采暖通风专业7 10021 现任西安长庆科技工程有限公司副总工程师通信地址陕西省西安冯凯生等. 低压大处理量天然气三甘醇脱水橇装设备. 石油 规划规划47摘 要 针对三甘醇惯例规划在低压大处理量的条件下存在的问题研发了两套低压大处... 40 石油规划规划 第 1 7卷第 4期 油气地上工程科技成果专辑上 * 冯凯生市未央区长庆兴隆园小区科技工程有限公司男1945年生高级工程师1968年结业于清华大学采暖通风专业7 10021 现任西安长庆科技工程有限公司副总工程师通信地址陕西省西安冯凯生等. 低压大处理量天然气三甘醇脱水橇装设备. 石油 规划规划47摘 要 针对三甘醇惯例规划在低压大处理量的条件下存在的问题研发了两套低压大处理量天然气三甘醇脱水橇装设备介绍了这两套设备的规划特色和现场运作状况论说了在工艺流程规划中怎么样才干做到既脱水又脱盐论述了简化流程不设闪蒸罐的理由以及设置板式贫富液换热器的道理和作用关键词 天然气 低压 大处理量 三甘醇脱水 橇装设备 规划 工艺流程 功用 特色在同一温度下就越高1010处理量 70 10处理量 420 10研发了两套运转压力分别为 0. 8 M P a 最大处理气量为 70 10气量为 170 10三甘醇脱水橇装设备除了吸收塔部分外部分均为富甘醇转化为贫甘醇的再生体系设备的甘醇再生体系的规划与 6. 0 M P a的 420 10m产生了低压大处理量设备殊性天然气压力越低其饱满水含量运转压力 2. 0 M P a3/ d 的设备与运转压力 6. 0 M P a 处理量 4304 m4 m4 m因而处理量 170 4m3/ d 的设备脱水量适当3/ d的设备3/ d 的设备脱水量适当运转压力 0. 8 M P a与运转压力 6. 0 M P a2004 年4 m3/ d和运转压力为 2. 0 M P a 最大处理4 m3/ d的三甘醇脱水橇装设备其他这两套43/ d设备的再生体系规划是完全相同的因而就橇装化规划中的一些特工艺流程1 根底参数天然气进设备的温度 15 40规划压力高压设备 4. 0 M P a 运转压力 2. 02. 5M P a 低压设备 1. 6 M P a 运转压力 0. 8 1. 0M P a 低压设备处理量5010高压设备处理量104 m150 103/ d 25103/ d 1004704 m3/ d4 m10417 0 10天然气组分见表 1 4 m3/ d表 1 天然气组分组 分C H 4C 2H 6C 3H 8iC 4H 10nC 4H 10iC 5H 12nC 5H 12% m ol95. 361. 130. 3670. 1030. 1560. 0610. 072组 分C 6H 14C 7H 16C 8H 18C 9H 20C 10H 22N 2C O 2% m o l0. 0990. 2220. 1290. 0720. 0151. 141. 072 工艺流程文 23 气田凹凸压分输站两套设备的工艺流程见图 1 湿天然气经分输站原有的立式重力别离器初别离后进入旋流别离器别离掉气体中固体杂质及直径 10 m以上液滴再进入聚结过滤式别离器别离气体中 0. 5 m以上液滴气由吸收塔下部进入吸收塔质交流脱水后出塔经塔压调节阀外输吸收了水分的富三甘醇由吸收塔底出塔液位控制阀后至三甘醇再生塔塔顶换热盘管生塔塔顶回流供给冷量并被加热器及活性炭过滤器过滤温度约 15 20 的天然自 下而上与三甘醇传经塔给再然后经机械过滤进板式贫富液换热器与热冯凯生* 李巧玲西安长庆科技工程有限责任公司万方数据 |
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