米搏

首页 > 新闻动态 > 媒体公告

媒体公告

三甘醇脱水装置运行普遍的问题分析及处理对策

  近年来,随着天然气的开发慢慢的受到人们的重视,在天然气长输过程中,对天然气气质提出了更高的要求。若天然气中的饱和水含量过高,不仅会降低管线输送能力,同时,由于输送压力和旁边的环境的变化,形成的水合物和酸性物质还会对管道产生腐蚀,甚至造成用户燃气加热炉燃烧器熄火,存在严重的安全风险隐患。因此,在外输天然气之前对其进行脱水显得很必要

  三甘醇(以下简称TEG)天然气脱水装置因具有吸湿性高、容易再生、占地面积小、设备布置紧凑、易于搬迁安装、操作无需借助外力等优点,在国内得到普遍应用[3-4]。然而,在实际运行过程中,该装置常常由于开发区块地层水矿化度较高、过多使用化排剂等因素,造成循环管路发生堵塞和腐蚀,进而导致装置运行发生故障,对集气站及气井的正常生产均造成一定的影响[5]。

  TEG是一种无色无臭有吸湿性的黏稠液体,其分子式为C6H14O4,物理特性如表 1所示。TEG具有吸水性强、高温条件下容易再生的特点,常用于天然气脱水[6]。TEG脱水为物理过程,吸收了天然气中饱和水蒸气的TEG富液进入重沸器后,在高温条件下蒸发水蒸气,又可得到质量分数大于98%的贫液[7]。

  (1) 天然气脱水:经过滤分离器初分离后的天然气含饱和水,由吸收塔底部进入,在塔中与TEG贫液进行逆流接触,天然气中的水蒸气被TEG贫液吸收后,从吸收塔顶部输出,并与进塔的TEG贫液进行换热后外输[9]。

  (2) TEG再生:在吸收塔中与天然气接触后的TEG富液从塔底流出,通过精馏柱一次换热后进入闪蒸罐,闪蒸出溶液中溶解的烃类组分后经过三级过滤器过滤,过滤后的富液依次通过板式换热器、缓冲罐与TEG贫液进行热交换,最后经过富液精馏柱进入重沸器进行提浓再生。此时,TEG富液变为贫液,提浓后的贫液经过重沸器气提柱溢流口依次反向进入缓冲罐、板式换热器进行换热,再通过TEG循环泵增压进入干气/贫液换热器与脱水干气进行换热后进入脱水塔顶部,完成TEG的循环再生过程[10]。

  (3) 辅助系统:最重要的包含从吸收塔出口外输气管线上引出的燃料气流程以及进行气动控制的仪表风系统。

  TEG脱水装置主要运行故障多出现在TEG再生循环过程中,通过现场调研,归纳出各部件发生故障的主要表现形式,如表 2所示,其问题大多分布在在管路堵塞、TEG发泡变质、TEG过度损耗以及U形管出现腐蚀等方面。

  在TEG再生循环过程中,保持循环管路通畅特别的重要,通过调研[11-12]发现,某些脱水装置在运行一段时间后,会出现循环管路堵塞问题,尤其是在某些地层水矿化度较高(>12 000 mg/L)的气田中。其原因主要在于当分离器初次分离不彻底时,部分地层水会随着天然气被带入脱水装置中,该部分地层水在与TEG接触后进入TEG循环系统,其中高矿化度地层水中的盐类(CaCl2、NaCl、MgCl2等)逐渐累积,并与TEG接触后成为富含盐分的富液。随着该富液进入TEG再生系统,温度逐渐升高,富液中的水分虽然得以蒸发,但富液中的盐分却不能随再生气蒸发出再生系统,仍残留在TEG的贫液中,最终在贫液循环降温的过程中析出盐结晶(结晶醇),长时间累积后,就会逐渐造成循环系统中各部位出现盐结晶堵塞故障,对循环泵的运转产生磨损,进而影响其正常运行。通过现场实际分析,部分采用化排生产的基本工艺的单井来气中混有大量化排剂泡沫,是影响分离器分离效果的重要的因素。而在循环管路中易发生堵塞的位置大多分布在在气提柱、精馏柱、板式换热器及气动调节阀阀座内,在脱水装置的运行过程中需加强对上述部位的检查。

  通过对装置排污阀定期排污,发现TEG溶液有时会出现发泡变质的现象。当溶液颜色呈较深的黑褐色,并混有H2S与芳香味混杂的难闻气味时,表明其物化性质已发生改变,此时,脱水后的天然气水露点将很难达到外输要求[13]。通过一系列分析发现,出现这一现象的根本原因可能如下:

  (1) 由于进入吸收塔之前的原料气气液分离效果不好,且吸收塔排液不及时,造成TEG吸收塔液泛,大量液态水与TEG溶液混合,使其发泡乳化。

  (2) 采用化排排水采气工艺生产的单井来气中,会夹杂部分化排剂残留物。同时,在闪蒸分离过程中,若分离不彻底也会残留部分液态烃物质,这些化学物质与TEG溶液混合后会对其造成化学污染,从而发生变质。

  (3) 由于燃料气分离器的分离效果不太理想,使得TEG再生系统使用的气提气中会携带液态烃和其他杂质,这些杂质进入TEG再生系统后,也会引起TEG发泡变质[14]。

  (4) 部分原料气中的酸性物质(修井、洗井、酸化压裂作业时注入气井内的酸液残留物)未分离干净,进入脱水装置,造成TEG贫液pH值过高。同时,含硫天然气中的H2S溶解在TEG溶液中,生成无机酸酯,导致TEG发生变质。

  (5) 当重沸器温度过高时,持续高温会使得TEG发生热降解,发生脱水缩合反应,生成乙二醇、二甘醇、甘醇同系物等有机杂质,混入TEG溶液中,因此导致溶液变质[13]。

  理论而言,处理1 m3天然气只需消耗1.5 mg TEG。但通过现场分析发现,部分脱水站运行一段时间后,其TEG消耗量明显地增加,分析其原因如下:

  (1) 进入吸收塔的天然气流速过高,压差过大,高速流动的天然气会携带一部分TEG进入外输管道,造成TEG损耗[15]。

  (2) 吸收塔底部分离段积液较多,当积液超过TEG富液出口位置时,大量含水量超标的TEG富液进入精馏柱,使得精馏柱内突然产生大量水蒸气,高温、高流速蒸汽携带精馏柱内TEG富液进入灼烧炉燃烧,从烟囱喷出大量黑烟,造成TEG的浪费及环境污染。

  (4) 装置在运行一段时间后,阀门等设备密封出现一些明显的异常问题,造成TEG漏失损耗。

  部分脱水装置在运行一段时间后,重沸器U形加热管穿孔发生腐蚀,其原因与堵塞发泡现象类似,均因原料气中混有工艺井修井后残留的酸液等物质进入TEG再生系统和地层水矿化度过高,出现的盐结晶逐渐沉积,对U形管造成腐蚀。

  解决盐结晶堵塞问题的重点是控制进入脱水装置前天然气中高矿化度游离水的含量,其主要处理解决措施如下:

  (1) 尽可能降低单井来气温度,定期监测分离器疏水阀运行工况和来气中的泡沫含量,加强单井来气的就地分离工作。

  (2) 在单井到脱水站的输气支线上加装大型积液包或分水器,加强输气支线) 在条件允许的情况下,可在输气支线上加装收发球装置,定期对管线进行清管作业,进一步将管道中的水拦阻在脱水装置外。

  (4) 合理控制进出站压差,避免压力波动造成输气管内积液大量突进,预防因段塞流而造成的液泛。

  (1) 加强进入脱水塔前的原料气的预处理,在条件允许的情况下,在进入分离器之前再加装一套消泡效果更为理想的固体消泡装置

  16],使进站原料气通过二次消泡,进一步减少其中混有的泡沫,增强分离器的分离效果,以减少进入脱水装置中原料气所混有的泡排剂化学成分和水蒸气。目前,在川北九龙山气田的集输气站中,新观脱水站已在分离器前加装了一套固体消泡装置(见图 2),对原料气中的泡沫进行二次消泡处理。该装置占地面积小,日常操作维护简便。在经过二次处理后发现,原料气中泡沫大量减少,原料气洁净度有显著提高。

  (3) 若发现TEG发泡严重,可以适当考虑加注三辛基焙酸脂和焙酸三丁脂,有效抑制TEG的发泡倾向。

  (4) 严控重沸器运行温度在204 ℃以内,避免TEG因超温发生降解变质。

  (5) 严格对吸收塔运行参数进行监测,控制进入吸收塔的天然气流速,杜绝脱水塔超负荷运行。

  (6) 定期检测TEG的pH值,必要时加入三乙醇胺,严控TEG溶液pH值在7~7.5之间

  在脱水装置运行过程中,为减少不必要的TEG损耗,需时刻监测脱水装置的运作状况,控制其进气速度、TEG循环泵泵速等参数。注意检查吸收塔分离段液位、定时排液,防止液位过高导致TEG富液含水量超标;严控TEG贫液的进塔温度,防止温度过高造成TEG损失。除此之外,应定期对脱水装置进行检维修,确保设备完好,杜绝因设备问题导致的TEG“跑、冒、漏、滴”。

  (1) 控制监测TEG溶液pH值,通过定期调节TEG溶液pH值,降低溶液的腐蚀性。

  (2) 定期检测TEG中氯化钠含量,避免TEG系统出现盐结晶现象。若发现盘管和U形管出现腐蚀穿孔,需立即停运装置,更换腐蚀穿孔部件。

  (2) 在脱水站运行过程中,加强对脱水前原料气的预处理特别的重要,对于含硫气井来气,应加强对原料气中酸性物质的分离,严控酸性物质进入脱水装置的量;对于采用化排生产的基本工艺的气井来气,若发现消泡效果不好,在条件允许的情况下,可在原料气进入分离器前加装1套消泡装置进行二次消泡,以减少进入脱水装置的高矿化度游离水和机械杂质的含量。

  (3) 在脱水装置运行过程中,应对运行参数进行严格的监测和控制,定时检测监控TEG溶液的氯化钠含量和pH值,以确保装置的稳定运行。

  (4) 定期对脱水装置进行停运检修,回收TEG,用清水循环加热清洗整个TEG循环系统,消除设备正常运行中也许会出现的隐患。